文章阐述了关于摇臂钻床更换涡轮***,以及摇臂钻床轴承怎么更换的信息,欢迎批评指正。
在重量和尺寸方面,Z3040摇臂钻床的净重为1800千克,对于移动和安装来说,这是一个中等的重量。机床的轮廓尺寸为长1500毫米、宽705毫米,高2020毫米,以及1700毫米x720毫米x2300毫米的更大尺寸型号,为工厂和车间提供了充足的安装空间。
最大钻孔直径(钢件/铸件):Z3040型局巧的最大钻孔直径为10/13mm。 主轴中心线至立柱母线的距离:机床的主轴中心线与立柱母线之间的距离可在290-1320mm范围内调整。 主轴端面至底座工作面的距离:主轴端面与底座工作面之间的距离可在140-1100mm之间调节。 主轴行程:主轴的行程为220mm。
最大钻孔直径(钢件/铸件):Z3040x10/13mm。主轴中心线至立柱母线距离:290-1320mm。主轴端面至底座工作面距离:140-1100mm。主轴行程:220mm。主轴转速:75-1220r/min。摇臂回转角度:360°。电机功率:2kw。净重:1800kg。
主要技术参数包括:- Z3080x25型号的钻孔最大直径为80毫米。- 主轴端面至工作台面的距离可在550-1600毫米之间调整。- 主轴中心至立柱母线的距离可在500-2500毫米之间调节。- 主轴的行程为400毫米。- 主轴锥度为6。- 主轴转速范围为20-1600转每分钟。- 主轴转速级数为16。
Z3040*16是一款由中捷制造的摇臂钻床,其最大钻孔直径为40mm,主轴转速为16级。立式升降台铣床XK5040***用方导轨设计,刚性良好。其主参数为工作台面宽度400mm,主轴热变形小,加工精度高,工作台台面尺寸为400×1700,工作行程为1000/900,主轴端面与工作台面距离范围为60-510mm。
1、先检查电机,是不是电机线圈有问题或则电路缺项,如果是的话,把电路整改好或则换电机,就可以了。2:如果是手动打孔无力的话,可能是主轴箱里的齿轮有坏齿的,空转的时候还可以,一旦受力就转不动了,或则是哪一个齿轮的齿碾压坏了,更换齿轮,应该没什么问题。
2、摇臂钻床:它有一个能绕立柱旋转的摇臂,摇臂带着主轴箱可沿立柱垂直移动,同时主轴箱等还能在摇臂上作横向移动,适用于加工大型笨重零件及多孔零件上的孔。手电钻:在其它钻床不方便钻孔时,可用手电钻钻孔。
摇臂钻床在钻孔时无力,可能是由多种因素导致的。首先,需要检查电机是否存在问题,比如线圈是否损坏或电路是否缺项。如果是电机或电路问题,可以尝试修复电路或者更换电机。如果是手动操作时钻孔无力,可能是主轴箱内的齿轮出现了损坏,比如出现坏齿的情况。
如果只是在自动进刀的时候进刀无力,一种可能是主轴箱里进刀部分的齿轮坏掉了,坏掉的原因和第二种情况一样,更换齿轮就可以了。另一种可能是自动进刀部分的蜗杆或则涡轮某一部分坏掉了,检查下,更换掉就可以了。摇臂钻运动部件较多,为了简化传动装置,***用多台电动机拖动。
摇臂钻床打孔无力有以下几种可能:1:先检查电机,是不是电机线圈有问题或则电路缺项,如果是的话,把电路整改好或则换电机,就可以了。2:如果是手动打孔无力的话,可能是主轴箱里的齿轮有坏齿的,空转的时候还可以,一旦受力就转不动了,或则是哪一个齿轮的齿碾压坏了,更换齿轮,应该没什么问题。
是不是长时间没有往主轴套筒上涂润滑油,套筒和箱体的接触面上留下很多干涩的油垢。解决办法,用柴油清洗主轴,然后多涂润滑油。2:是不是在加工工件的过程中不小心把铁屑带进了主轴套筒上,然后把主轴套筒划伤,所以才会造成这种现象。
若工件上有多个不同大小的孔,且固定工件比较方便,建议先用最小的钻头钻完所有孔,再更换大钻头扩孔。最重要的是要了解工件的性质和加工要求,方法有很多,只要在工作前多思考,或通过多次加工实践,自然会摸索出更好的方法。操作熟练度也是影响摇臂钻钻孔速度的关键因素之一。
故障三修理:是电机齿轮脱落,拆下电机装上即可。是电机齿轮和传动齿轮严重磨损,这种情况就更换齿轮就行了。最后再告诉大家一个小窍门,在用摇臂钻打大孔的时候,先打个小孔,然后再打大孔,这样对摇臂钻的使用抗力减少很多。
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